我國玻璃行業煙氣治理發展現狀
來源:未知 發布時間:2015-12-21 13:29
《平板玻璃大氣污染物排放標準》于2010年10月1日公布實施,但截至2013年,全國玻璃行業99%的企業都沒有執行這個標準。沙河市被譽為“中國玻璃城”,2014年,在河北省沙河市政 府的推動下,這一標準的執行取得了突破性進展。但全國玻璃行業的煙氣治理仍進展緩慢,至少還有90%以上的玻璃企業沒有進行符合國家標準的煙氣治理。
玻璃窯爐煙氣治理的特殊性
玻璃窖爐煙氣治理最核心的問題還是技術問題。工藝選擇決定了初始投資和運行成本的高低。首先,
液氮儲罐玻璃的生產過程中要加入芒硝、純堿等,導致煙氣成分非常復雜,對脫硝、脫硫、除塵都有較大影 響;第二,多數玻璃生產線燃用石油焦粉等劣質燃料,石油焦粉燃料產生的煙氣,加劇了煙氣治理,尤其是脫硝的難度。第三,窯爐動態換火。玻璃窯每15到20分鐘一換火,換火的過程中, 二氧化硫、顆粒物、氮氧化物都會發生劇烈變化。第四,窯壓平衡。玻璃生產過程中,窯壓的平穩非常重要。而我們整套脫硫、脫硝、除塵設備都設置于窯爐煙氣尾部,一旦不能精確設計, 影響窯壓平衡,將導致玻璃品質出現瑕疵甚至整窯玻璃的報廢。第五,氮氧化物濃度高。一般來說,玻璃窯爐的氮氧化物濃度都要在2000mg/Nm3以上。
只有了解玻璃窯爐煙氣特殊性,才能對癥下藥,拿出好的解決方案。以長城玻璃5號線脫硝系統為例,
液氮儲罐這條線采用技術是SCR煙氣脫硝技術,將煙氣從余熱發電鍋爐一段與二段之間(300- 420°C)取出,引入脫硝反應器,之后再返回余熱發電鍋爐。脫硝前,NOx是3125mg,脫硝后降到375mg,國家標準是700mg,完全達標。
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